zwb
发表于 2010-5-18 08:45:06
回复 9# 研磨者
分析的真的很全面,学习了,领导:P
烟斗阿兄
发表于 2010-5-18 09:06:09
一个丝的余量也就相当于做精磨了,导轮斜度2.7度左右,导轮修整座2度就可以了
taiyanshalun
发表于 2010-5-20 07:41:29
我不知道您现用哪里的砂轮,可能砂轮太硬了,平衡也很差。
wqujs
发表于 2010-5-21 22:20:44
我们磨削8个丝
哎 今天把磨床全部拆掉了两个涡轮轴都有磨伤 还挂了一个涡轮导轮轴轴瓦也有点烧伤 。。。。。。
yujun
发表于 2010-5-23 01:28:32
导轮倾角调到2度,修整角调到1.8度,中心高降到294试一下。
研磨者
发表于 2010-5-24 21:20:50
回复研磨者
请问导轮倾角为4.5°,导轮修正角选择1°,合适吗?有很严格的匹配吗。昨天修了一 ...
wqujs 发表于 2010-5-17 22:35 http://www.chmcc.cn/images/common/back.gif
修整2。磨削3就差不多了
jianshin
发表于 2010-5-24 22:32:23
可能你的出口导板是个斜的造成棱形
wqujs
发表于 2010-5-25 19:20:51
回复 16# jianshin
磨削8个丝的工件表面是淬火的
wqujs
发表于 2010-5-25 19:22:34
回复 10# wqujs
我的错 打错了 磨削量是8个丝左右,工件表面高频淬火
wqujs
发表于 2010-5-25 19:27:27
回复 9# 研磨者
现在工件长度是400,直径22,表面淬火。当工件快要出来的时候有异响,通过这个声音可以判定起菱形,如果没有这个声音一般都不会有问题。
研磨者
发表于 2010-5-25 19:41:53
你也可以把磨削角度调整到前部磨削,也会改善
技术的问题,有的时候需要现场看。也许上面的问题已经列出,只是操作的方式不同得到的效果也不一样
光棍
发表于 2010-5-25 19:42:21
把导论修整角调到2.5左右试试吧 只有后
面有的话有可能是后导板太紧所致
jianshin
发表于 2010-5-25 19:57:36
如果你调整到前部磨削 那锥度会加大 这问题我也碰到过 要是你导板调试没问题的话 你把导轮重修下 如果你是精磨只有一两丝的磨削余量的话 垂直角度打到2度
87693036
发表于 2010-5-26 19:03:01
前后导板或工件中心高的问题,参考险峰机床的设备使用说明书应该就能解决
wqujs
发表于 2010-5-27 16:27:52
唉,我用油石打了导轮,现在参数和说明书完全对不上,但能生产了.
谢谢朋友们的指导,其中导轮倾角图过小于4度了的话生产速度肯定跟不上,我么流水线生产,要10秒左右流出一支的.
lilinfeng42
发表于 2010-5-27 21:17:08
才磨那么点的量应该很好磨哦!!!