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楼主: wqujs

M1083A无心磨床磨削工件产生菱形

 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-18 08:45:06 | 显示全部楼层
回复 9# 研磨者 / S2 B" S7 l2 j) `' I9 h4 D8 g

! t; ?3 d) y! g2 ]8 Y
' z6 X/ R$ w7 ?% ]! z- r- p2 k, S6 k   分析的真的很全面,学习了,领导:P
发表于 2010-5-18 09:06:09 | 显示全部楼层
一个丝的余量也就相当于做精磨了,导轮斜度2.7度左右,导轮修整座2度就可以了

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发表于 2010-5-20 07:41:29 | 显示全部楼层
我不知道您现用哪里的砂轮,可能砂轮太硬了,平衡也很差。
 楼主| 发表于 2010-5-21 22:20:44 | 显示全部楼层
我们磨削8个丝" O2 u8 |, Y) \, A: h
哎 今天把磨床全部拆掉了  两个涡轮轴都有磨伤 还挂了一个涡轮  导轮轴轴瓦也有点烧伤 。。。。。。
发表于 2010-5-23 01:28:32 | 显示全部楼层
导轮倾角调到2度,修整角调到1.8度,中心高降到294试一下。
发表于 2010-5-24 21:20:50 | 显示全部楼层
回复  研磨者
) G# L8 C! j2 S( h
# T7 m1 K/ X5 {# E& f5 |$ }) Y8 j7 y) d
    请问导轮倾角为4.5°,导轮修正角选择1°,合适吗?有很严格的匹配吗。  昨天修了一 ...
" K2 V7 D% c) I, `" [8 K3 C) n( y2 M4 |wqujs 发表于 2010-5-17 22:35

- I6 z$ D& P/ P. Q$ n! K) \( E! F) Z+ r3 }6 y( L; p( c

- e' w; S7 T8 v& e    修整2。磨削3  就差不多了
发表于 2010-5-24 22:32:23 | 显示全部楼层
可能你的出口导板是个斜的造成棱形
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:20:51 | 显示全部楼层
回复 16# jianshin
2 Z2 u8 L. E$ L3 X7 K+ ?' A- N' l2 b1 ]- F8 f3 f
, _, U$ _, {9 g% q: w
    磨削8个丝的  工件表面是淬火的
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:22:34 | 显示全部楼层
回复 10# wqujs
; }' P$ D) r7 a5 p
+ a8 W& w5 u' A4 b% A
& [  F4 n1 G) o" q+ F. n5 F; d, M    我的错 打错了 磨削量是8个丝左右,工件表面高频淬火
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:27:27 | 显示全部楼层
回复 9# 研磨者 / {" h# B+ s( n; q  ]

6 s; @; v4 p& [$ d2 a- m! ~) [% i, K: B, q2 I) U+ u8 M3 X4 B1 P
    现在工件长度是400,直径22,表面淬火。当工件快要出来的时候有异响,通过这个声音可以判定起菱形,如果没有这个声音一般都不会有问题。
发表于 2010-5-25 19:41:53 | 显示全部楼层
你也可以把磨削角度调整到前部磨削,也会改善# |* a" z& g5 z. R9 ^
& j. j4 S. ^. G: {# _
技术的问题,有的时候需要现场看。也许上面的问题已经列出,只是操作的方式不同得到的效果也不一样
发表于 2010-5-25 19:42:21 | 显示全部楼层
把导论修整角调到2.5左右试试吧   只有后" g3 |# N( r( g$ l0 I  j
面有的话有可能是后导板太紧所致
发表于 2010-5-25 19:57:36 | 显示全部楼层
如果你调整到前部磨削 那锥度会加大 这问题我也碰到过 要是你导板调试没问题的话 你把导轮重修下 如果你是精磨只有一两丝的磨削余量的话 垂直角度打到2度

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发表于 2010-5-26 19:03:01 | 显示全部楼层
前后导板或工件中心高的问题,参考险峰机床的设备使用说明书应该就能解决
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:27:52 | 显示全部楼层
唉,我用油石打了导轮,现在参数和说明书完全对不上,但能生产了.3 }' N! W! J+ q' w3 ~5 x1 m6 U: q
谢谢朋友们的指导,其中导轮倾角图过小于4度了的话生产速度肯定跟不上,我么流水线生产,要10秒左右流出一支的.
发表于 2010-5-27 21:17:08 | 显示全部楼层
才磨那么点的量应该很好磨哦!!!
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