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外圆磨工件表面有螺旋线

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发表于 2008-11-29 00:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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产生原因1:修整砂轮方法不妥: F8 T# q& [ k) e' R3 e% Z 排除方法1:金钢钻应保持锐利,且颗粒无松动,修整时泠却液应充分,精修整$ r+ ^( @: y# Y$ H* W 6 q8 t* f$ a4 n$ Q 砂轮修整量不宜过大。) W" A* M/ o* { 产生原因2:砂轮主轴与工作台移支平行度超差过大+ _2 {2 ~, f3 b9 N* ? 排除方法2:采用专用工具测量主轴平行度如超差应调整,生产中采用试切法验 1 U0 w# n( L! H. Q; g6 `- @$ f 证平行度误差:& S, q9 k; L5 v5 U |7 z 磨削一根直径与长度比适中的外圆,使锥度达到最小值,精磨时应 % u" T- `. G2 O) I / V# j0 V: d; A2 } z- Z2 ]* m' E细修砂轮,在外圆一端或两端涂上一层薄薄的红印油,宽度与砂轮+ P7 F1 `2 _- A) w; c" q ) a# V% k q4 T- S# }- m$ |* o 宽度相仿,然后进入切入磨微量进给,直至砂轮刚接触涂色区,擦9 F, }+ s) n& @# S+ y ) h( J/ c2 A$ Q7 J, K0 C$ v6 x$ b 去一层涂色痕迹,若砂轮宽度全部擦去痕迹表明砂轮母线与工件母; J' h1 [2 {" a4 a & G3 R2 F+ @: U4 z! E6 h线平行良好;若接触右边局部部分表明主轴呈低头,若左边接触则 t8 H. g0 ~9 c7 d C8 J0 w/ ?1 n" c2 R& {- u 主轴呈抬头,注:动态测量比静态好效果好。: x- |% L, d! p, { 误差方向确定后,且可用垫片测定修刮量。可以修刮砂轮架滑鞍结6 X8 r/ Q2 b% K 4 Z/ S7 f+ A3 A合面或垫板底面,如果修整主轴平行度有困难,可以修整金钢钻 3 G$ b$ i* Y: G* W/ ?; R& C' S. g O8 x* }) e! T 座,使金钢钻修正中与砂轮中心一致,可减小由于砂轮主轴不平行5 H* [2 d' W8 b! O2 Y 2 N: B9 P6 R5 G: W& ^8 e6 v6 ^ 而引起的砂轮表面修成双曲线。 ) J" A Q. j4 q, K9 ^* ]# z产生原因3:磨削进给量应根据工件余量合理选择! e$ Z9 V0 U# J8 M7 w 排除方法3:磨削进给量应选择与工件余量保持合适,特别应控制粗磨时的工件4 r5 m O. ^6 u3 _ + a) W6 @/ ~( u* c! N 余量,否则过大而引起的暗藏的螺旋线就在精磨时显示出来,因- F# |+ E9 _& j, a. o ( |0 X3 Q1 ?+ k5 y此,磨削过程中必须逐级提高表面品质,保持经常修整砂轮防止螺5 p$ u- r' T1 O; V- v% b ) a3 E5 e* [) ]旋线的产生而不消除。: X- L1 f# O) o9 @& ?3 j 产生原因4:床身导轨或砂轮架导轨在水平面内直线度误差大,影响修整轨迹。 ) L# r; Q* j& g: j排除方法4:金钢钻安装位置,尽量使修整位置与磨削位置相同,金钢钻修整器 & J4 }' X. p% a0 o& f' [9 v/ C+ L( f4 b" R, u 在工作台纵向上的位置,应选择有利修整位置,以解决床身导轨在 ) B! o& y2 H7 B9 I/ y. q, M4 ` `* }* Q7 B z 水平面的变曲。 S3 S- ]0 Q# j% z* D 产生原因5:砂轮主轴轴承间隙大,影响动态效应的刚度降低。5 V; R6 u/ r0 W0 }0 A- z 排除方法5:应检查轴承间隙,过大时予以调整,参见《砂轮架主轴轴承付》。2 H8 y' z, |5 x0 ^1 M+ }' u2 e 产生原因6:头尾架刚性差,支承工件顶尖孔与顶尖小端接触产生支承刚性差。- g( a& a7 U9 l, r `: u! u 可回转主轴的顶尖间磨削,可将头架调障至零,尾架套筒有间隙过 5 c' p% A: w* ~% `7 y* @ 7 b0 I; J! y/ J7 r大现象予以修复。工件顶尖孔尽量保持大端接触,尤其是外圆精度. U0 P( w& ?6 h& G: Z2 x4 p& o * {( W# {9 A; k& T% ]. w较高的工件,建议将中心锥面接触长度控制3-5mm(可将中心孔/ G1 D' |% U0 N3 T# e # e3 ?3 K" m/ Z4 |) l底孔扩大来达到)。) `: S0 [* U) R; b2 Y6 o# z! f- q 产生原因7:工件材料与砂轮不匹配使砂轮不能有效切除工件,而严重钝化。。# k) T ]! l& Q/ A3 d3 U# g 排除方法7:工件材料必须合理匹配砂轮材质: * j5 v! J: P) S一般选择如下:工件材质为镍、铬钢、渗碳钢、工具钢选用氧化铝砂轮,硬度" Q' L. A& H$ m* l4 v ' K( v* a/ ` g i, kK-H;一般钢选硬度L-J,铸铁、黄铜等抗拉强度较低材料选黑 ( ?$ o9 n, Y6 i( n9 `' `! Q% o* W) H6 u: R( G1 w% s4 e, C 碳化硅。硬质合金等选用绿碳化硅。当工件相同时外圆磨削砂轮! S& G* o2 p( H " z8 D" v. }1 n# [" T的硬度应比平面,内孔磨削的砂轮高些。
发表于 2009-6-30 20:38:32 | 显示全部楼层
比较全面,比我考虑的多
发表于 2009-6-30 21:05:33 | 显示全部楼层
这么多眼都看花了,受教咯
发表于 2009-7-27 20:22:45 | 显示全部楼层
看起来都麻烦
发表于 2010-10-23 15:36:25 | 显示全部楼层
还有冷却不足也造成烧伤表面。
发表于 2010-10-23 20:06:12 | 显示全部楼层
恩,说得很好也很全面
发表于 2010-11-4 16:33:26 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,受教。9 n4 d+ T0 N& N
要是字体放大点,行距再大点就好了,真的有点眼花。呵呵。。。
发表于 2010-11-4 20:20:22 | 显示全部楼层
外磨小床子切削力不足求改进方法
8 B" J9 L& v$ v: W) O# X床子, 切削力, 改进
, q" x! L; f. S我最近买了一台行程500的小磨床。精度还可以。。但是就切削太慢了。。我的想法是把主轴电机更换。转速相同。但功率更大。不知是否可行。。。
发表于 2010-11-4 22:30:00 | 显示全部楼层
很全面哪,学到东西了!
发表于 2010-12-1 21:39:03 | 显示全部楼层
1。砂轮修的太细,2。纵向移动太快
发表于 2011-4-5 22:08:28 | 显示全部楼层
谢了,学习了,说的很详细
发表于 2011-6-28 22:40:29 | 显示全部楼层
很详细,很全面,受益匪浅
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