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辛辛那提(cincinnati)无心磨3-300的锥度与圆度

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发表于 2010-3-31 19:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位高手,我有个问题一直没有解决。我公司有一台辛辛那提无心磨3-300. 砂轮609x305x305,棕刚玉,粒度80.最大线速度35m/s,* T5 N6 n  F6 e5 k6 x
磨削的零件是套筒类零件阀套,45号钢材,热处理后表面硬度58HRC左右,阀套壁厚5mm,长度75mm,磨削量0.1mm。阀套表面有很多孔和环槽
. K" M5 Z6 H/ X# J  { 现在的导轮垂直倾斜角度1.5度,水平倾斜角度1.25度,导轮修整器的偏移量12mm,导轮转速70rpm。现在我们磨削两次,精磨磨量0.02.4 Q) G* w# T2 i
现在有些问题一直没有很好的解决:$ R- S! l( D4 g4 N, `6 T% K
1、锥度:粗磨时总是会有0.015的锥度,是先进入磨削区域的部分大,通过调整导轮修正角度都不会对锥度有任何改变,更换新导板也没有变化- X+ i8 k! w4 ], R. F# Z% I8 e
2、圆度:现在磨削的阀套圆度0.003-0.005之间,现在领导要求磨到0.003以下,请各位高手给些意见,看看需要调整什么地方。  ]! B+ O* G; H. C# h
还有什么参数需要了解,请给我留言,我天天登录。现在只有通过精磨时把阀套倒过来磨削,可以把锥度控制在0.007以下。

我们的机床

我们的机床

阀套

阀套

点评

兄弟 问题解决了 应该发布一下 解决结果 分享一下心得 谢谢  发表于 2012-8-13 00:03
问题其实很简单 锥度应该调整回转板,而不应该增加刀板垫块,圆度你可以试着降低导轮转速,减小吃刀量,换硬一点的砂导轮  发表于 2012-8-13 00:02
发表于 2010-3-31 21:24:54 | 显示全部楼层
不知道楼主在什么地区,如果能到现场看看,效果是最好的。
$ S" M  x6 D, m- M/ s; E9 x$ C& X: Z- o6 O( w
不知道楼主的设备是调导轮水平角度的结构是什么类型的
4 D; U) T( r) ^1 P% Y4 X* A" K, E' B& K9 E" Z3 B- }8 k
调整导轮水平角度刀架是一起移动还是只动导轮
  l/ D  P4 ^% K  _- e+ |' r5 G+ ~, M# }' O. J0 _& J. @. Y

* d" a9 f) `! y# ?  y: \请楼主检查下刀片下面垫的东西前后高度是否一致,刀片离砂轮的距离是否一致。; p; M* z  `: d; V% `
5 z: P# b. r& I0 x+ s
另外 你的砂轮宽度是305mm  不知道下载的磨削位置在哪儿。
- Z% @8 {0 N- q5 m- O; d/ }; {
/ F) J7 g. B$ \你的刀片应该在600--800mm长,刀片有没有磨损,或者刀片的本身的平面度不好造成中间低
发表于 2010-4-1 13:38:58 | 显示全部楼层
1.我觉得一般不需要设置导轮水平倾斜角度的,把它调零应该可以改善锥度
5 x2 A  V6 M" S) p6 g+ i2.可以尝试将导轮转速降下来提高圆度
 楼主| 发表于 2010-4-2 12:11:40 | 显示全部楼层
昨天我把刀片的后端垫高0.6,在粗磨的时候锥度减小,但是还不稳定,不能完全消除。
/ @8 E& |" W$ x) C% S% [, T. j, ]1 r调整砂轮水平修整角度时,只动刀架。 % }4 y4 ~: k( y8 [0 t
但是我们的磨床导轮与砂轮的角度也可以调整
4 N( w9 M  i3 |2 ~" J 我们的公司在山东济宁,欢迎附件的或者出差的磨床高手过来指导,不胜感激!
发表于 2010-4-2 17:38:17 | 显示全部楼层
这个设备我厂都有台,不过加工出来的精度也很好啊,锥度可保证在0.002内。圆度也可以在0.002内。不过这设备是84年的啊。不知你?
发表于 2010-4-12 15:09:38 | 显示全部楼层
可能是粗磨时材料因淬火有点弯跟失圆导致先进那头小,试下把磨削区调到进砂轮5、6公分试下,砂轮用白刚玉60L比棕刚玉要好得多
发表于 2010-4-13 12:08:58 | 显示全部楼层
其实这样的问题很常见、如果是台湾磨床我就建议你把修导轮的角度打到零或者半度
发表于 2010-4-26 12:12:58 | 显示全部楼层
没那么多机器问题,可以确定调机问题
发表于 2010-4-26 18:24:08 | 显示全部楼层
诺顿砂轮:lol
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:26:31 | 显示全部楼层
回复 9# 南有嘉木 % v0 j# a3 V" g. s0 Z+ S
  V7 t' r7 o# ^* _0 z. Z$ {4 q

& b$ D8 ~6 U4 V7 X: U3 y    就露出一点边就让你看出是什么砂轮了!
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:28:40 | 显示全部楼层
就上上面的机床和零件,谁能调整到圆度2微米,尺寸离散2微米,我跟公司申请1万元奖金作为回报。
发表于 2010-11-2 20:51:06 | 显示全部楼层

9 ]9 n! q5 E  O9 A! U$ Q+ Z
$ t& c* l  Y" Q, }0 R+ |& m6 N
' B, K- x9 Y  e9 k5 v0 J7 l    卖诺顿砂轮的,对诺顿的商标标签比较敏感:loveliness:
发表于 2010-11-2 20:55:41 | 显示全部楼层
楼主的问题这么长时间还没解决吗?
发表于 2010-11-2 21:01:59 | 显示全部楼层
如果工件前道工序没问题,机床主轴在合理范围内,修整器也无松动,调整方面砂轮300宽,工件才75长调整问题不大,现在磨削面有多宽,把金钢比换新的重新修整在试
发表于 2010-11-2 21:03:04 | 显示全部楼层
这个零件外表孔比较多 对控制圆度还是有一定的影响
 楼主| 发表于 2010-11-3 12:58:51 | 显示全部楼层
回复 13# 435337537
9 T0 \0 X# _; l. c; F# R- D/ n
0 l9 `7 O/ n1 ^% {0 g! B! o- p
" p4 _, |/ k5 |; @: s; o# e  `    现在主要是圆度没有解决
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